(1)水泵振動現(xiàn)象
某廠汽動給水泵是專業(yè)水泵公司合作生產(chǎn)的配套300MW機組50%容量主給水泵,型號為DG600-240Ⅱ(FK5D32),如圖所示,泵為5級葉輪,剛性轉(zhuǎn)子。
該泵于2003年初隨爐改造進行大修,解體后發(fā)現(xiàn)第二、四兩級葉輪葉柄(輪轂)與導(dǎo)葉套間隙超標(標準間隙0.49mm/0.41mm),即更換該兩級導(dǎo)葉套,更換后的導(dǎo)葉套在機床上修整,轉(zhuǎn)子做動平衡。泵大修后投運發(fā)現(xiàn),泵吐出側(cè)軸承振動大,振幅0.03mm左右,且振動隨轉(zhuǎn)速上升而上升,在5600r/min時高達0.06mrn,當(dāng)時為確保發(fā)電,該泵勉強運行。在一次主機因故跳閘后,該泵隨又啟動運行,發(fā)現(xiàn)泵吐出側(cè)軸承在5600r/rnin時,振動高達0.22mm,同時測得振動頻率2倍、3倍等高次諧波,周期性較突出,超次諧波相對較少,停泵進行解體檢查。
(2)解體檢查情況
解體發(fā)現(xiàn)此次碰摩之處仍是二、四級葉輪葉柄與導(dǎo)葉套碰摩,其中第四級較嚴重,其余部位束發(fā)現(xiàn)明顯碰摩痕跡。根據(jù)上述兩次碰摩部位的情況,對該兩級葉輪的巾段在機床上檢查同軸度及止扣配合尺寸,結(jié)果發(fā)現(xiàn)2#、4#中段配合止口松動,有0.20mm左右。
(3)原因分析
兩次解體檢查發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生的癥結(jié)基本是一致的,不同的是碰摩程度帶來的后果有些差異。
由于第一發(fā)發(fā)現(xiàn)2#、4#導(dǎo)葉套磨損間隙超標后,深入分析不夠,所以才產(chǎn)生第二次。鍋爐給水泵靜止部分與轉(zhuǎn)子之間在裝配與運轉(zhuǎn)時所需保持的同軸度要求很高,它主要依靠以下四方面來保證最終的同軸度:各配合部件在加T過程巾的工藝、上裝及配合尺寸公差要求;裝配時對轉(zhuǎn)子位置的準確調(diào)整;給水泵在冷態(tài)或備用態(tài)的暖泵效果與轉(zhuǎn)子兩側(cè)密封水的水溫、流量的控制;管道對象的連接附加應(yīng)力。
以上四個方面只要有個不行,就會造成泵動靜件間碰摩的后果,所以必須一一分析。暖泵:由于曖泵不妥善,高溫水在泵內(nèi)形成上下分層,造成泵體變形,使葉輪密封環(huán)間隙變小或等于0。盡管各國對暖采方式、泵體結(jié)構(gòu)做了很多改進,但由于泵內(nèi)流道結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,仍無法做到完全消除暖泵帶來的影響。給水泵雖稱無需暖泵,但它的結(jié)構(gòu)形式?jīng)Q定了即使不暖泵,也有影響,仍無怯徹底消除啟動前泵內(nèi)水溫分層、泵體變形的困擾。
軸封密封水:由于該泵兩側(cè)軸封采用丁不接觸的間隙密封,所以在泵備用與運轉(zhuǎn)時必須注入-定壓力與流量的密封水。選擇了最惡劣的工況(泵在備用狀態(tài))進行分析。泵在備用狀態(tài)或啟動前由于泵內(nèi)已往滿有一定壓力的高溫水,其本身就有水溫分層的影響,為防止高溫水外泄(如果外泄·軸承室即進水,同時軸頸溫度升高).就必須在密封中部的孔注入比泵內(nèi)壓力高的凝水(一般為凝泵出口來的水)。這些水通過密封下部的孔返回凝水收集
箱,但是總有一定量的水沿著間隙進入平衡腔室及吸入到泵內(nèi),極易使泵內(nèi)水溫進一步分層,狀態(tài)惡化,進一步使泵休變形。同時,即使對密封水壓進行控制,泄漏進入泵內(nèi)的量不大,但間隙密封的長度遠大于接觸式機械密封,所以即使水壓不高,較低的水溫也足以使泵軸兩側(cè)密封段軸頸變形。
轉(zhuǎn)子位置的稠整方面。作為裝配中的一個極重要的環(huán)節(jié)就是轉(zhuǎn)了位置的最終調(diào)整與確定。這里須強調(diào)指出,主軸跳動、轉(zhuǎn)于跳動、泵體、密封環(huán)、導(dǎo)葉套的同軸度及軸上各配合零件與主軸的配合狀態(tài)一定要合格。間隙配合一般控制在H7、過盈配合為S6較適合(葉輪配合過盈較小,它在離心力的作用下有發(fā)生松動的危險)。只有上述工作合格,對轉(zhuǎn)子位置進行精確的調(diào)整才顯得有意義。
同時,有一個問題希望引起注意,即由于叫輪與軸足過盈配合,葉輪內(nèi)孔由十開制了鍵槽后,它對軸表面的壓應(yīng)力在周向是不等的,容易造成葉輪與軸線的垂直度發(fā)生變化。實踐表明,過盈量越大,問題越突出。由于它的影響,也占去了有救密封間隙巾的一部分。一般可在葉輪密封環(huán)部位測得徑向跳動0.04 -0.07mm,也曾測得0.25-0.30mm.但進行火焰局部加熱是可以得到糾正的。問題關(guān)鍵是在組裝時是無法檢測的,所以要對葉輪內(nèi)孔的網(wǎng)柱
度、軸與葉輪配合部位的表面進行細致的檢查,不允許有凸點存在,盡管是微小的凸點也應(yīng)修正。這也是透半式芯包得以推廣的原因之一。
綜上所述,不難得出一個結(jié)論:僅僅依靠目前抬軸數(shù)據(jù)加上轉(zhuǎn)子在抬軸調(diào)整后盤動的靈活性作為質(zhì)量控制標準是不夠的。應(yīng)全面綜合分析,特別是拾軸這項工作作實屬于經(jīng)驗型,出入較大。
盡管給水泵轉(zhuǎn)于有足夠高的阻尼系數(shù),但仍屬于高速輕載型轉(zhuǎn)子。一旦有局部碰摩產(chǎn)生,碰摩點的摩擦力作用在轉(zhuǎn)子回轉(zhuǎn)的反方向上,從而迫使轉(zhuǎn)子振擺旋轉(zhuǎn),屬于自激振動類型。振擺的大小與接觸點的壓應(yīng)力成正比,振動頻率一般為工頻,它不與負荷的大小有關(guān),僅與轉(zhuǎn)速有關(guān)。同時,轉(zhuǎn)子在高速回轉(zhuǎn)時總會產(chǎn)生一定的動撓度,其大小與轉(zhuǎn)速成正比,特別是碰摩產(chǎn)生的切向摩擦力會使轉(zhuǎn)子陷人渦動,摩擦使動撓度增大·此時碰摩點的壓應(yīng)力就再增大,由此相互循環(huán),不斷加劇轉(zhuǎn)子的渦動。就本次情況看。碰摩發(fā)生在2#、4#級葉輪處,且4#葉輪處較嚴重,反映出在吐出側(cè)振動偏大。從解體情況看,磨損弧度較大,所以修前測得2、3 成分非線性的加強而有所增加;正是碰摩后期較大弧度的接觸使接觸部分起了一個支承作用的原因。由此隨轉(zhuǎn)速變化的現(xiàn)象也就不難理解
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業(yè)官網(wǎng),公司實力雄厚,設(shè)備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經(jīng)過處理后的葉輪、軸、密封環(huán)、導(dǎo)葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產(chǎn)品的6倍以上,專業(yè)健
全的工藝使產(chǎn)品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟效益。
湖南中開泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有
地址:長沙市岳麓區(qū)望岳街道觀沙路269號
業(yè)務(wù)專線:15116488660(微信)